煤氣加壓站熱值穩(wěn)定控制研究 ——無(wú)模型自適應(yīng)(MFA)控制技術(shù)在煤氣加壓站上的應(yīng)用
2017-10-23 來(lái)自: 沈陽(yáng)卡斯特科技發(fā)展有限公司 瀏覽次數(shù):3255
1 概述
隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能降耗需求的不斷提高,冶金行業(yè)對(duì)煤氣熱值穩(wěn)定的要求也愈來(lái)愈高。為了尋找和驗(yàn)證穩(wěn)定混合煤氣的熱值技術(shù)和方法,鞍鋼技術(shù)部、燃?xì)鈴S等單位,聯(lián)合設(shè)立了穩(wěn)定熱值的科研項(xiàng)目,在燃?xì)鈴S2#加壓站進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)研究。
燃?xì)鈴S2#加壓站是先混合后加壓結(jié)構(gòu);有兩套加壓系統(tǒng)分別供給1700、1780軋鋼生產(chǎn)線等24臺(tái)加熱爐;氣源有焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣和兩種轉(zhuǎn)爐煤氣,僅焦?fàn)t煤氣有氣柜,屬3-4混類型;最大供氣能力近30萬(wàn)m3/h。
2#加壓站原有A-B公司PLC一套,用高爐煤氣控制機(jī)前混合壓力,焦?fàn)t煤氣按動(dòng)態(tài)比例控制熱值的控制方法,控制器為PID調(diào)節(jié)器。原控制系統(tǒng)在壓力平衡控制方面比較穩(wěn)定可靠,但對(duì)大擾動(dòng)響應(yīng)速度較慢;熱值波動(dòng)比較大。
課題組對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行了分析取得了基本共識(shí):
l 安裝熱值儀,為熱值控制創(chuàng)造條件。
l 采用先進(jìn)控制技術(shù),從根本上解決傳統(tǒng)控制的缺陷。
2 問(wèn)題研究
以穩(wěn)定混合煤氣熱值為目標(biāo),根據(jù)2#加壓站現(xiàn)有的狀況和條件,對(duì)解決問(wèn)題的可能性進(jìn)行了研究。經(jīng)過(guò)反復(fù)論證,提出了具體的方法。
2.1 影響熱值穩(wěn)定的因素
2.1.1 熱值儀因素
在混合煤氣的出口安裝熱值儀,進(jìn)行反饋控制是控制熱值的基本方法;但氣源煤氣熱值的變化也會(huì)直接影響混合煤氣的熱值,應(yīng)該加以驗(yàn)證。根據(jù)熱值儀的安裝方法和原理,在控制上必然存在大滯后,同時(shí)隨供氣流量的變化,滯后時(shí)間也會(huì)改變,這是傳統(tǒng)控制方法難以克服的,必須引進(jìn)先進(jìn)控制方法。
2.1.2 控制方法因素
在原控制系統(tǒng)中,主控?zé)嶂档慕範(fàn)t煤氣流量都是按照比例控制的,從節(jié)奏上注定要比高爐煤氣的控制慢一拍,遇到混合壓力波動(dòng)時(shí),熱值也會(huì)隨之波動(dòng)。
2.2 混合壓力響應(yīng)慢的原因
混合煤氣加壓站控制回路不多,但控制難度比較大。閥門間的耦合和非線性使傳統(tǒng)控制方法難以解決防止振蕩和響應(yīng)快速之間的矛盾。
2.3 基本方法和研究方向
2.3.1 安裝熱值儀
l 在混合煤氣出口安裝熱值儀,進(jìn)行反饋控制。
l 在各煤氣氣源安裝熱值儀,通過(guò)前饋控制,驗(yàn)證其對(duì)熱值的影響。
2.3.2 采用先進(jìn)控制技術(shù)
采用美國(guó)博軟公司的無(wú)模型自適應(yīng)(MFA)控制技術(shù)和全套解決方案,解決控制中的非線性、大滯后、耦合和時(shí)變問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)熱值穩(wěn)定和壓力的快速響應(yīng)。
3 控制效果
采用上述措施后,取得了比較理想的效果。
3.1 熱值基本穩(wěn)定
下圖是熱值和壓力實(shí)時(shí)曲線。圖中橫軸為時(shí)間軸,每格30分鐘;左側(cè)縱軸為混合壓力軸,單位kPa,每格0.1kPa;右側(cè)縱軸為熱值軸,單位為MJ/m3,每格0.2 MJ/m3。設(shè)定值為8.7 MJ/m3。
可以看到,在MFA控制下,熱值能夠在混合壓力波動(dòng)時(shí)仍然基本保持穩(wěn)定。通過(guò)對(duì)通??刂茽顩r的數(shù)據(jù)處理:
基本誤差帶 | 平均誤差 | 平均偏差 |
±0.2 MJ/m3 | ±0.1 MJ/m3 | <±0.05 MJ/m3 |
從放大圖形看,對(duì)于較大的壓力擾動(dòng),如啟停1780、轉(zhuǎn)爐煤氣增減量、大幅度調(diào)整風(fēng)機(jī)擋板和用戶負(fù)荷較大變化,熱值可以在最長(zhǎng)15分鐘(一般5分鐘)恢復(fù)平穩(wěn)。
下圖是用戶增量3萬(wàn)方時(shí),1780出口熱值的控制過(guò)程,設(shè)定值為9.0,橫坐標(biāo)每格2分鐘,縱坐標(biāo)每格0.1 MJ/m3。
下圖表示這時(shí)的混合壓力和流量的變化情況。橫坐標(biāo)為時(shí)間軸,每格2分鐘;左側(cè)縱坐標(biāo)為流量軸,單位kNm3/h;右側(cè)縱坐標(biāo)為壓力軸,單位kPa?;旌蠅毫υO(shè)定值為0.8。
可以看到,對(duì)于較大的壓力擾動(dòng),用戶負(fù)荷突然變化導(dǎo)致混合煤氣壓力大幅度波動(dòng),熱值可以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)平穩(wěn)。
不僅如此,MFA控制系統(tǒng)在啟停1780、轉(zhuǎn)爐煤氣增減量和開(kāi)關(guān)風(fēng)機(jī)擋板等大擾動(dòng)情況下,也能保持熱值的基本穩(wěn)定。
3.2 壓力控制明顯改善
采用MFA控制系統(tǒng)后,無(wú)論在正常工況還是在大擾動(dòng)工況下,機(jī)前混合煤氣壓力控制能力明顯提高。
下圖是MFA控制系統(tǒng)與原PID控制系統(tǒng)在機(jī)前混合煤氣壓力控制的實(shí)績(jī)運(yùn)行曲線:
采用無(wú)模型自適應(yīng)控制系統(tǒng)在對(duì)突然的混合壓力大幅度波動(dòng)的控制能力方面有較大的提高。在過(guò)去經(jīng)常發(fā)生的可能對(duì)生產(chǎn)安全造成威脅的混合壓力突然下降至零工況的控制方面,次數(shù)明顯減少、時(shí)間大幅度縮短,更有效地保證了生產(chǎn)安全。而過(guò)去PID控制系統(tǒng),機(jī)前壓力到零的狀況時(shí)有出現(xiàn),停留時(shí)間甚至超過(guò)1分鐘。
2#加壓站在用戶負(fù)荷較小時(shí),會(huì)關(guān)閉1780線,僅通過(guò)1700供氣。下圖比較了在關(guān)閉1780線時(shí),MFA控制系統(tǒng)與原PID控制系統(tǒng)的控制實(shí)績(jī)效果:
PID控制系統(tǒng)在突然關(guān)閉1780線時(shí),混合壓力下降到零,延續(xù)了18秒,如下圖所示:
在基本相同的情況下,MFA控制系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)混合壓力下降到零的狀況:
3.3 氣源熱值儀作用驗(yàn)證
由于MFA控制系統(tǒng)在控制中采取了解耦合、抗滯后和真對(duì)非線性的控制策略,解決了混合壓力對(duì)熱值的影響,氣源煤氣熱值的波動(dòng)相對(duì)比較緩慢,可以通過(guò)反饋控制得到有效抑制。從下圖的實(shí)績(jī)曲線可以看到,在不使用氣源熱值儀作前饋控制的情況下,僅通過(guò)反饋控制也可以得到滿意的效果。
圖中,橫坐標(biāo)為時(shí)間軸,每格10分鐘;熱值設(shè)定值為8.8
4 基本結(jié)論
實(shí)踐證明,煤氣熱值穩(wěn)定項(xiàng)目是成功的,可以得到如下結(jié)論:
l 系統(tǒng)操作方便,運(yùn)行可靠
l 系統(tǒng)對(duì)各種工況及現(xiàn)場(chǎng)操作有較強(qiáng)的適應(yīng)能力;無(wú)論是在開(kāi)關(guān)檔板、起停80、增減轉(zhuǎn)煤等情況下,還是在用戶負(fù)荷大范圍波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)均可在自動(dòng)狀態(tài)下有效運(yùn)行
l 在一般工況下,混后熱值基本穩(wěn)定在±0.2 MJ/m3范圍內(nèi)
l 在較為劇烈的擾動(dòng)出現(xiàn),造成混后熱值超出±0.2 MJ/m3范圍,可以在最長(zhǎng)15分鐘(一般3--5分鐘)恢復(fù)平穩(wěn)
l 機(jī)前壓力的波動(dòng)范圍更小(與原系統(tǒng)比較,波動(dòng)范圍收窄30%)
l 在大擾動(dòng)出現(xiàn)時(shí),系統(tǒng)響應(yīng)能力較原系統(tǒng)有較大幅度的提高
l 在氣源(高煤、焦煤、轉(zhuǎn)煤)熱值完全使用設(shè)定值的情況下,系統(tǒng)依據(jù)混后熱值,仍可進(jìn)行有效的串級(jí)閉環(huán)控制
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